某化工厂现有 350 t/ h 污水处理装置,该装置适合处理公司普通污水,而该公司高盐、高COD废水须另外分类提标处理,因此决定新建 750 t/d处理能力的蒸发和生化提标改造处理装置。新建装置将 CO D 和盐分降低后的污水再次送 入原有的 350t/ h 污水处理装置进行处理,直到达到淡水要求的指标为止。 1 污水分类提标处理的必要性 某化工厂现有 1 套 350 t/ h ( 8 400 t/ d ) 的污水处理设施,主要采用微滤一超滤—反渗透—浓水二级反渗透一 离子交换处理一纯水—回收利用装置。少量浓水回收用于聚氯乙烯装置乙块发生工序,实现了污水*。目前,本公司污水产生量为 150 t/ h , 小千该处理设施的处理能力。但是,在近 1 年的运行中发现,反渗透膜使用 寿命大大缩短 ,运行不到 1 年就得换膜(原来 3 年换 l 次膜),并且电耗增加,平均出水率降低。通过对该进水水质分析检测,发现有少量的高 COD 、高盐废水( 1 3 t/ h ) 进入系统,并堵塞了膜 ,令反渗透压力升高。如果不针对性地对这部分高浓污染物进行处理,现有污水处理成本将会大大提升,能 耗 翻倍 ,出水率也大大降低,严 重影响了污水处理的稳定性。 化工厂对进水水质进行认真分析检测, 发现:来自现有聚氯乙烯、DHPPA 、嗟哩等生产工序的高 COD 废水量为 11t/h , 其 中 CO D 质量浓度为5 - 30g/ L ; 来自烧碱 、DHPP A 嗟 嗤等生产工序的高盐、高COD废水为 2t/ h , 其中 COD 质量浓度为5 -30 g/ L、TDS 质量浓度为 6 - 15 g/ L。目前 ,须单独深化提标处理的废水量为 3 12 t/ d。考虑到氯碱企业的再发展以及特殊情况下污水排植的不稳定性,本化工厂决定新建 750tid处理能力的蒸发和生化提标改 造处理系统 ,以保证现有污水处理装置的理想稳定运行,确保企业废水*,杜绝污染环境。 2 生化提标 改造处理方案 蒸发和生化提标改造处理工程分预处 理、高盐水蒸发结晶处理、生化后处理3 部分。 2.1 预处理 考虑到高浓度废水中的 COD 值较高、可生化性差,拟采用 pH 值调节+ 微电解 + 芬顿氧化 + pH 值调节+ 混凝沉淀工艺。首先,调节废水 pH 值至 3 - 4 , 再生进入微电解和芬顿氧化塔(该塔已经钢炭 填料和双氧水氧化处理过),催化氧化去除废水中的大部分有机物 ,并改善废水的可生化 性,提高了废水的 BOD/ COD 比值;低浓度废水须采用 pH 值调节+ 气 浮工艺 ,去除部分有机物及悬浮颗粒。 2.2 蒸发结晶处理 高盐废水经混凝沉淀去除悬浮物后 ,进入蒸发结晶器,去除废水中的绝大部分无 机盐类及少量有机物。 2.3 生化后处理 采用水解 + 厌氧塔 + AO 工艺 + 芬顿氧化 +BAC 滤池生化的处理工艺。处理效果良好,出水水质 可以达到设计标准 。各类废水分别进入均质调节池 。蒸发结晶冷凝水(水温 50 - 55 "C ) 及其他废水首先进入均质调节池,4 股废水搅拌混合(调质调温),用泵将废水提升至水解酸化池,经水解酸化部分有机物后,再用泵将其提升至二级常温厌氧塔(控制水温在 30 - 40 "C )' 降解大量的 有机物并产生沼气,进一步提高BOD/ COD 的比值。二级常温厌氧塔出水自流到 AO 生化池进行生化反应(在此,大部分有机污染 物通过生 物氧化、吸附得以降解)。AO 生化池出水自流至二次沉降池,进行固 液分离后,沉淀池上清液流入芬顿氧化池去除剩余、难 降解的有机物后,进入混凝沉淀池进行沉淀;上清液进入中间池 ,用泵提升至 BAC 炭滤池,进一步降低有机物含量,达到现有污水厂的进水标准。 蒸发器析出的盐水 浓缩液 进入离心机分离出盐,饱和浓缩液进入调节池 ,参与下一次蒸发。而混凝沉淀池、氧化沉淀池、二次沉降池的污泥及沉淀物 进入污泥池 ,再用泵抽进离心机进行固液分离;离心干泥外运。
污水分类提标处理工艺流程如图 1 所示: